通过精细管理提升设备运行水平
来源/作者:太钢日报新闻资讯网 发布时间:2013年01月16日 阅读次数:次
一钢厂以作业率及设备开动率为工作重点,强化设备精细化管理,努力提高现有设备运行质量和保障能力。2007年,设备可开动率达到95.37%,较2006提高1.02%,作业率达到89.5%,同比提高1.8%,为生产经营建设的快速发展提供了强有力的支撑。
为了实现设备稳定运转和高效化生产的协调统一,2007年,该厂从建立组织机构、培训员工入手,全面推行TPM管理工作,积极开展清除六源活动,征集提案,制订12条原则,加大VD炉真空度管理力度,重点对功能精度不能满足要求的设备进行修复、改造,实施4项设备命题承包项目,成功解决了电炉摇架开裂等重大设备难题,设备整体运行状况得到有效改善。全年设备精度达标率完成99%,设备功能达标率完成100%。全年累计停工时间较2006年降低157.1小时,降幅达14.58%。
该厂将设备管理与设备运行质量、利用率紧密结合起来,围绕设备“零故障”,一方面健全完善设备检修台帐,深入分析以往案例,改进设备管理中存在的不足,增强对设备故障的诊断、应对及处理能力,根据设备劣化情况,及时进行易损部件的定期更换,提高设备运行的可靠性。另一方面以可视化管理为基础,持续推进标准化作业,深化全员设备管理,在加强点检、维修上下功夫,实行全过程、全方位控制,确保设备始终处于良好的技术性能状态,设备事故、故障停机时间大幅度降低。
2008年,该厂把着力点放在抓好PM工作,促进设备管理创水平上,力求借设备信息化上线的东风,进一步加快PM管理方法的实践与应用,持续推进精细化管理,使全厂133项功能精度项目达标率提升到98%以上,通过严格设备管理制度和点检四大标准等一系列措施,保证设备可开动率达到97%以上,故障时间小于7小时/月,为生产经营目标的全面实现创造条件。 免责声明:本文系转载,版权归原作者所有。新益为|精益管理视野鼓励原创行为,本文因转载众多无法找到原作者。如涉及版权,请联系电话023-67015863进行删除!
为了实现设备稳定运转和高效化生产的协调统一,2007年,该厂从建立组织机构、培训员工入手,全面推行TPM管理工作,积极开展清除六源活动,征集提案,制订12条原则,加大VD炉真空度管理力度,重点对功能精度不能满足要求的设备进行修复、改造,实施4项设备命题承包项目,成功解决了电炉摇架开裂等重大设备难题,设备整体运行状况得到有效改善。全年设备精度达标率完成99%,设备功能达标率完成100%。全年累计停工时间较2006年降低157.1小时,降幅达14.58%。
该厂将设备管理与设备运行质量、利用率紧密结合起来,围绕设备“零故障”,一方面健全完善设备检修台帐,深入分析以往案例,改进设备管理中存在的不足,增强对设备故障的诊断、应对及处理能力,根据设备劣化情况,及时进行易损部件的定期更换,提高设备运行的可靠性。另一方面以可视化管理为基础,持续推进标准化作业,深化全员设备管理,在加强点检、维修上下功夫,实行全过程、全方位控制,确保设备始终处于良好的技术性能状态,设备事故、故障停机时间大幅度降低。
2008年,该厂把着力点放在抓好PM工作,促进设备管理创水平上,力求借设备信息化上线的东风,进一步加快PM管理方法的实践与应用,持续推进精细化管理,使全厂133项功能精度项目达标率提升到98%以上,通过严格设备管理制度和点检四大标准等一系列措施,保证设备可开动率达到97%以上,故障时间小于7小时/月,为生产经营目标的全面实现创造条件。 免责声明:本文系转载,版权归原作者所有。新益为|精益管理视野鼓励原创行为,本文因转载众多无法找到原作者。如涉及版权,请联系电话023-67015863进行删除!