某公司推行精益生产的实际经历
来源/作者:未知 发布时间:2013年08月08日 阅读次数:次
本公司是07年从台湾转到大陆来的,生产童车,欧美三大品牌之一,地址厦门,我是09五月加入公司负责全面推行精益生产,经过十个月的推行,达到以下成果:
C+组装工时:0.9小时到目前0.7H,降低22%,产线工人从71人降到55人
缝制工时:3.6H降低到2.6H,降低36%,
WIP:从30K/Week降到10K/week,
LineBalance:从60%上升到95%
Bee组装工时:从3.5小时到目前1.1H,降低68%,产线工人从71人降到44人
缝制工时:4.2小时到目前2.8H,降低33%,
公司交货L/T从35Weeks到目前12Weeks。
那么,我们是如何取得以上成绩呢?下面我将一一道来:
第一:高层需有决心及认识
第二:作出计划及达到的目标
第三:各部门中层要支持
第四:改革要循序渐进。过程分三步走,首先,在生产内部执行,其次,推广到PMC/Q部门,最后,推广到供应商及RD。老实说,我们现在属于第三阶段的开始。
好,现在谈谈我是如何开展工作的?
第一,高层要有决心及认知
当时恰逢金融海啸,我发现公司将会裁员,而经理一层将会涉及,因而我找了几家猎头,然后就到了现在公司。在面试中,相关老板一直重点问我精益生产的内容及如何施行,我在前一家公司刚好是精益生产的Leader,从05年开始执行,我们请了国外顾问。因而在面试中对答如流,通过面试,我猜想未来公司肯定是想开展精益生产而相关领导也是此方面专家。果然,当我入职后发现果如我所想,我的首要任务就是5S管理的推行。
相关领导要我尽快熟悉产品及拿出相关方案,于是,我利用一星期时间熟悉了产品,又利用一周时间与相关领导探讨,执行lean后他们要求达到的目标。总之,他们的要求有三点:一年后,整体工时下降20%,WIP降30%,生产效率由目前55%上升到80%,L/T从目前35周降到20周。
第二:作出计划及达到的目标
于是,根据他们的要求,我花了近两周时间与各部门探讨及领导探讨,拿出一套总体规划,精髓是:一,领导要充分授权。二,与培训部合作进行宣传及对各部门洗脑。三,确定整个大方向为首先生产,其次PMC/Q,最后供应商及RD。
达到的目标:
C+:组装工时降低从0.9H到0.8H,
HC从71人降到62人,
缝制工时从目前3.6H降为3.0H,
WIP:从30K/Week降到20K/week
LineBalance:从60%上升到80%
Bee:
组装工时降低从3.5H到2H,
HC从71人降到55人
缝制工时从目前4.2H降为3.4H,
WIP:从20K/Week降到12K/week
LineBalance:从50%上升到80%
时间一年。从2009年六月到2010五月
以上这些考核全部计入我的KPI。顺带说明我的试用期为六个月,其实我仅仅用两个月就通过试用期。
第三:各部门中层支持
我是五月中到公司,目标定下后,于六月初召开了各个部门中层参加的会议,老板明确由我任Leader,各部门抽调人员组Team完成任务。
首先,我于6月3--5日针对各部门相关人员培训,向他们灌输何谓精益生产,我制作了一个PPT(见附件)为他们解析传统流水线与精益生产的区别,以及一些基础概念,并给各部门经理一级发了一本《TPS》,解析TPS系统。
从培训效果看收到了一定的收获。
内部培训完成,6月8-10号到深圳原来我任职的那家公司参观,也参观了其他几家,让相关人员有了更感性认知,同时与培训部联络于六月中利用周末两天到外部培训。
经过以上的培训,相关人员认识到Lean的精髓及有远景规划,有利于下一阶段的工作。
第四:改革要循序渐进
经过以上培训,相关人员已经对5S现场管理和精益生产有一定认知并蠢蠢欲动的想法。因此在此时,我们就回到现场,首先,我将我的计划和整Team解析,得到他们的理解,开始执行。
1:组装车间改善。(为何选用组装车间,因为我是学机械的,对车缝不是有很深理解,因而从简单入手,比较容易拿出成绩给老板看,因为此时老板还是将信将疑的,持怀疑态度居多,不奇怪,因为我还在试用期)
记录当时现状:
公司有两条生产线,一条生产C+,另一条生产Bee。
C+:人员为71人,流水线长60米,组装工时为0.9H/Set。LineBalance60%,WIP30K/Week。
Bee:人员为71人,流水线长60米,组装工时3.5H,LineBalance50%,WIP20K/Week。
根据以上数据,定下近期目标:
C+:人员为67人,流水线长60米,组装工时为0.86H/Set。LineBalance80%,WIP30K/Week。
Bee:人员为66人,流水线长60米,组装工时3H,LineBalance70%,WIP20K/Week。
时间为两个月即8月底完成。
首先,我们绘制了C+VSM和目前LineBalance柱状图,发现有很多线外加工,浪费很多搬运工时,同时发现LineBalance相当低,我们就调整工序,目标是95%,我们先在纸上画出理想图,反复调整,让它接近95%,于是同生产部开会协调取得他们同意,于是就开始执行。
重新排线发现了许多并不是我们当初预期的那样,特别像LineBalance,重测后只有75%,此时,在重新调整,按95%排列,又重排,再测,经三次后达到90%,稳定下来。
关于工艺流程,我们重排后发现一些工装夹具需整合,并实行半自动化,如下图为更改后效果,节省一个工位。
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C+组装工时:0.9小时到目前0.7H,降低22%,产线工人从71人降到55人
缝制工时:3.6H降低到2.6H,降低36%,
WIP:从30K/Week降到10K/week,
LineBalance:从60%上升到95%
Bee组装工时:从3.5小时到目前1.1H,降低68%,产线工人从71人降到44人
缝制工时:4.2小时到目前2.8H,降低33%,
公司交货L/T从35Weeks到目前12Weeks。
那么,我们是如何取得以上成绩呢?下面我将一一道来:
第一:高层需有决心及认识
第二:作出计划及达到的目标
第三:各部门中层要支持
第四:改革要循序渐进。过程分三步走,首先,在生产内部执行,其次,推广到PMC/Q部门,最后,推广到供应商及RD。老实说,我们现在属于第三阶段的开始。
好,现在谈谈我是如何开展工作的?
第一,高层要有决心及认知
当时恰逢金融海啸,我发现公司将会裁员,而经理一层将会涉及,因而我找了几家猎头,然后就到了现在公司。在面试中,相关老板一直重点问我精益生产的内容及如何施行,我在前一家公司刚好是精益生产的Leader,从05年开始执行,我们请了国外顾问。因而在面试中对答如流,通过面试,我猜想未来公司肯定是想开展精益生产而相关领导也是此方面专家。果然,当我入职后发现果如我所想,我的首要任务就是5S管理的推行。
相关领导要我尽快熟悉产品及拿出相关方案,于是,我利用一星期时间熟悉了产品,又利用一周时间与相关领导探讨,执行lean后他们要求达到的目标。总之,他们的要求有三点:一年后,整体工时下降20%,WIP降30%,生产效率由目前55%上升到80%,L/T从目前35周降到20周。
第二:作出计划及达到的目标
于是,根据他们的要求,我花了近两周时间与各部门探讨及领导探讨,拿出一套总体规划,精髓是:一,领导要充分授权。二,与培训部合作进行宣传及对各部门洗脑。三,确定整个大方向为首先生产,其次PMC/Q,最后供应商及RD。
达到的目标:
C+:组装工时降低从0.9H到0.8H,
HC从71人降到62人,
缝制工时从目前3.6H降为3.0H,
WIP:从30K/Week降到20K/week
LineBalance:从60%上升到80%
Bee:
组装工时降低从3.5H到2H,
HC从71人降到55人
缝制工时从目前4.2H降为3.4H,
WIP:从20K/Week降到12K/week
LineBalance:从50%上升到80%
时间一年。从2009年六月到2010五月
以上这些考核全部计入我的KPI。顺带说明我的试用期为六个月,其实我仅仅用两个月就通过试用期。
第三:各部门中层支持
我是五月中到公司,目标定下后,于六月初召开了各个部门中层参加的会议,老板明确由我任Leader,各部门抽调人员组Team完成任务。
首先,我于6月3--5日针对各部门相关人员培训,向他们灌输何谓精益生产,我制作了一个PPT(见附件)为他们解析传统流水线与精益生产的区别,以及一些基础概念,并给各部门经理一级发了一本《TPS》,解析TPS系统。
从培训效果看收到了一定的收获。
内部培训完成,6月8-10号到深圳原来我任职的那家公司参观,也参观了其他几家,让相关人员有了更感性认知,同时与培训部联络于六月中利用周末两天到外部培训。
经过以上的培训,相关人员认识到Lean的精髓及有远景规划,有利于下一阶段的工作。
第四:改革要循序渐进
经过以上培训,相关人员已经对5S现场管理和精益生产有一定认知并蠢蠢欲动的想法。因此在此时,我们就回到现场,首先,我将我的计划和整Team解析,得到他们的理解,开始执行。
1:组装车间改善。(为何选用组装车间,因为我是学机械的,对车缝不是有很深理解,因而从简单入手,比较容易拿出成绩给老板看,因为此时老板还是将信将疑的,持怀疑态度居多,不奇怪,因为我还在试用期)
记录当时现状:
公司有两条生产线,一条生产C+,另一条生产Bee。
C+:人员为71人,流水线长60米,组装工时为0.9H/Set。LineBalance60%,WIP30K/Week。
Bee:人员为71人,流水线长60米,组装工时3.5H,LineBalance50%,WIP20K/Week。
根据以上数据,定下近期目标:
C+:人员为67人,流水线长60米,组装工时为0.86H/Set。LineBalance80%,WIP30K/Week。
Bee:人员为66人,流水线长60米,组装工时3H,LineBalance70%,WIP20K/Week。
时间为两个月即8月底完成。
首先,我们绘制了C+VSM和目前LineBalance柱状图,发现有很多线外加工,浪费很多搬运工时,同时发现LineBalance相当低,我们就调整工序,目标是95%,我们先在纸上画出理想图,反复调整,让它接近95%,于是同生产部开会协调取得他们同意,于是就开始执行。
重新排线发现了许多并不是我们当初预期的那样,特别像LineBalance,重测后只有75%,此时,在重新调整,按95%排列,又重排,再测,经三次后达到90%,稳定下来。
关于工艺流程,我们重排后发现一些工装夹具需整合,并实行半自动化,如下图为更改后效果,节省一个工位。
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